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| 產品參數 | |||
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| 品牌 | 鮑米勒 | ||
| 維修公司 | 上海仰光電子 | ||
| 維修項目 | 伺服驅動器 | ||
| 維修產品 | 變頻器伺服驅動器觸摸屏數控系統等進口設備 | ||
| 維修周期 | 1-7工作日 | ||
| 修復率 | 99 | ||
| 維修點 | 上海 | ||
| 質保期 | 半年 | ||
| 維修人員 | 25 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
上海仰光電子科技有限公司
包米勒伺服驅動器系列維修。BUM60-30/60系列驅動器維修,BUM60-12/24系列驅動器維修,BUM60-60/120系列驅動器維修。BM4462-FI1系列驅動器維修,BUM618-12/18系列驅動器維修,BUM60S-04/08系列驅動器維修,BUM60S-08/12系列驅動器維修,BUM60S-12/24系列驅動器維修,BUS6-VC系列驅動器維修。
1.故障原因①:制動電阻未連接或阻值過大
電機處于制動工況時,負載側向驅動器母線回饋能量,如果驅動器不能及時將這些能量通過制動電阻消耗,母線電壓會不斷,直到報出OU過壓故障。
解決對策:檢查制動電阻連接是否可靠,并確認制動電阻阻值是否符合產品說明書要求。
2.故障原因②:制動或減速時間過短
驅動器制動或者減速時間過小時,制動、減速工況時功率較大,超出制動單元所能承受值,導致母線電壓超出設定值。
解決對策:在滿足控制要求的條件下,調整驅動器的控制參數,例如適當增加(或延長)制動時間或減速時間。
3.故障原因:③電源輸入電壓過大
主要為電源側沖擊過電壓,補償電容在合閘或斷開時形成的過電壓等,主要特點電壓變化率和幅值都很大。
解決對策:在電源輸入側增加吸收裝置(并聯浪涌吸收裝置或串聯電抗器等)。
工業自動化有限公司是一家從事全球各類工業自動化產品維修*公司。主要維修的有西門子,ABB,AB,丹佛斯,施耐德,倫茨,富士,歐陸,三菱,發那科,科爾摩根,倍福,日機電裝,穆格,貝加萊,鮑米勒,博世力士樂,ELAU,英格瑪特,住友,神鋼,信濃,多摩川,環球,寶德,路斯特,海德漢,福克斯波羅,霍尼韋爾等。公司設有多種的測試平臺。BM4454-FI2-01243R05-03 包米勒伺服驅動器*維修

上海仰光電子科技有限公司
鮑米勒伺服驅動器維修報警故障
參數設置
4144=設置周期的值無效
4145=實際值期間的值無效
4146=循環偏移設定點的假值
4147=循環偏移實際值的假值
4148=循環數據BACI超時
4149=服務數據的BACI超時
4150=檢查錯誤校驗的結果
4151=在等待從屬類型或等待配置筆標記的設置時加速超時
4152=無效的數據傳輸結構類型
4153=內部錯誤:錯誤的BACI狀態
4154=循環通信中與從站的訪問沖突:
4155=錯誤循環通信:參數值錯誤
4156=錯誤循環通信:活動計數器沖突
4157=Cmd接口:通道號錯誤(0或> 6)
4158=Cmd接口:指示的通道不存在
4159=Cmd接口:內部錯誤
4160=Cmd接口:內部錯誤 - 狀態錯誤
4161=Cmd接口:錯誤的包裝數量
4162=Cmd接口:錯誤的命令編號
4163=Cmd接口:處理包時的狀態錯誤
4164=Cmd接口:命令處理超時
4165=Cmd界面:錯誤的包裝長度
4166=Cmd界面:描述符不可用
4167=Cmd界面:錯誤的包裝類型
4168=Cmd界面:校驗故障
4169=模塊識別:讀取時出現PCI錯誤
4170=塊識別:寫入時出現PCI錯誤
4171=模塊識別:一般讀取錯誤
4172=模塊識別:寫入時的一般錯誤
4173=內部錯誤
4174=配置循環服務:參數不是循環可寫的
4175=配置循環服務:無效參數編號
4176=錯誤的選項,模塊錯誤代碼
4177-8191=保留
8192=錯誤CANopen超時(在編程手冊中查找)

鮑米勒伺服驅動器常見的故障有:上電無顯示、有顯示無輸出、過電流、過電壓、欠電壓、過熱、過載、過速、缺相、抖動、編碼器異常、模塊損壞、接地故障、參數錯誤等。
上海仰光電子科技有限公司
1:伺服驅動器空載正常,重載異常 2:伺服驅動器滿載高速是否異常。
3:伺服驅動器滿載低速是否正常。 4:伺服驅動器起動加速是否正常。
5:伺服驅動器起動減速是否正常。 6:伺服驅動器輸出電壓是否平衡。
7:伺服驅動器輸出電流是否平衡。 8:伺服驅動器負載輕重變化時,電流是否正常。
1、示波器檢查驅動器的電流輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出
故障原因:電流輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
2、電機在一個方向上比另一個方向
故障原因:無刷電機的相位搞錯。
處理方法:檢測或查出正確的相位。
故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設定。
3、電機失速
故障原因:速度反饋的極性搞錯。
處理方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
b.如使用測速機,將驅動器上的TACH 和TACH-對調接入。
c.如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。
d.如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
步:詢問用戶伺服驅動器的故障。
第二步:根據用戶的故障描述,分析造成此類故障的原因。
第三步:打開被維修的設備,確認被損壞的器件,分析維修恢復的可行性。
第四步:根據被損壞器件的工作位置,閱讀及分析電路工作原理,從中找出損壞器件的原因。

維修包米勒伺服驅動器 BUM62T-100-130--M-024 *維修BUM60, BUM61, BUM62, BUM63, BUM, BKH63, BUS621, BUS622, BUS623, BUS624, BUG622, BUG623, BUM616, BUM617, BUM618, BUM619, BUG3, BUG2, BUG20, BUS3, BUS2, BUS20, BUS6V, BMAXX 4400, BMAXX 4500, V ConTROLLER (V-REGLER), OMEGA
鮑米勒伺服驅動器維修
上海仰光是議價一定要有鮑米勒測試平臺,沒有測試平臺的公司,都是接單靠蒙的,修好就好,修不好就算了。一定要過硬的技術和真實的到位的服務,才能留住大的客戶。
鮑米勒伺服驅動器維修常見故障:
1.故障原因①:電源輸入電壓低或者缺相
當驅動器電源缺相后,三相整流變為兩相整流缺相時,負載越大,母線電壓波動越大,當母線電壓低于設定值,報出母線欠壓故障。
解決對策:檢查驅動器電源接線是否可靠及輸入電壓是否符合規格書要求。
2.故障原因②:制動電阻對地短路
解決對策:檢查制動電阻接線。
3.故障原因③:母線電容容量衰減
驅動器工作過程中,母線電容的容量會不斷緩慢減小;當母線電容容量過小時,母線電壓波動大,可能導致母線欠壓。(這種情況一般是驅動器的運行時間超出產品定義壽命)。
解決對策:更換母線電容。
4.故障原因④:同時工作或同時起動的驅動器等設備過多導致電網負載大,引起電網電壓波動,引起母線欠壓報警。
解決對策:減少同時工作或同時起動的大功率設備。
5.故障原因:風扇損壞、風道堵塞
驅動器內部產生的熱量無法及時排出。
解決對策:檢查風